“主风机风量、压力、电流、温度、振动等指标正常,功率数值由1000变成-200,节能效果明显。”2月25日,辽阳石化成功实施催化裂化装置烟机在线扰动除垢,并首次在高于0℃的环境下实现烟机从“耗电”到“发电”的逆转。
催化烟机是利用高温烟气做功的关键设备,也是催化装置节能降耗的核心设备之一。当烟机给出功率大于主风机所需功率时,电动发电机就不需要向主风机提供能量,达到一定条件时,可以反向发电。辽阳石化针对装置运行时间增加,催化烟机结垢趋势增加,烟机输出功率逐渐降低的实际,结合核心设备全部国产化的特点,决定对催化烟机进行在线扰动除垢,降低物耗能耗,实现装置运行经济效益最大化。
该公司技术人员围绕提质增效开展攻关,查阅大量资料,向兄弟企业取经,完善烟机扰动方案。2月24日早8时,催化裂化装置开始降量运行;9时,备用主风机启动,随后主备风机开始切换,烟机降温扰动在线除垢,全部操作按计划方案顺利进行。整个切换过程中,攻关小组成员全程现场指导操作。16时30分,装置进料量恢复至244吨/时,各项参数达标受控,整个在线扰动除垢过程一气呵成。
在线扰动除垢后,催化裂化装置主风机组电机功率由5500千瓦/时下降至950千瓦/时。经测算,每天可节约成本4.6万元,装置能耗大幅降低,节能效果超过预期。