7月11日,随着最后一根冲砂管起出井口,濮城油田文北作业区文10-56井冲砂施工圆满结束。中原油田采油气工程服务中心自行研制的“正循环连续冲砂短节”装置经受住了考验,创造单井冲砂作业施工4小时的最高纪录。
在石油开采过程中,地层中疏松胶结砂岩会随着地层流体进入井筒内,沉积在井筒中,砂埋注采层位,造成油水井失效、堵塞注采设备腐蚀问题,需进行冲砂施工。
在一般冲砂施工中,接换单根油管时,必须停泵10分钟左右,期间冲砂液中砂粒下沉,影响冲砂效率。在井场地面上,人工作业接换单根时间过长,易使冲起的沙粒再次沉积,造成砂埋管柱卡钻事故。此外,接换单根过程中,井筒液含砂比重大,油管与套管之间存在压差,油管出水易引起冲砂液污染环境。
为啃下连续冲砂这块硬骨头,采油气工程服务中心组织设备技术室等召开立项攻关会,创新研制出“正循环连续冲砂短节”实用装置。该装置能够在正循环冲砂中,通过两个冲洗通道的转换,利用连续冲砂短节上部的反向单流阀和下部侧壁的径向单流阀,在不停泵的情况下,实现两个冲洗通道的转换。此外,连续冲砂短节侧壁的径向单流阀进入油管内,保持冲砂液继续由油管内循环向井底,同时依靠上部反向单流阀,防止冲砂液上返污染环境,降低冲砂作业环境风险。
该装置获得国家知识产权局实用新型专利授权。该装置结构简单、操作方便、加工难度较低,便于现场推广应用,为濮城油田开采中后期稳产上产、特殊油气井作业服务提供技术保障。