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油封改造创效300万元
更新时间:2022-08-16 来源:中国化工报
  

  日前,吉林石化公司合成树脂厂对第三丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)装置混炼单元挤出机减速箱输出轴油封进行改造,缩短了挤出机更换油封的时间,预计年可节省检维修费用30余万元,多产ABS产品近200吨,累计创效300余万元。

  挤出机减速箱润滑油系统输出轴部位的油封为橡胶材质,老化或磨损时减速箱就会漏油,需要定期更换。每次更换油封,需要对外协调机电仪相关专业人员进行配合,拆除电加热、温控等设备,还要进行螺杆拆装、清理、设备恢复、升降温等数道工序。挤出机螺杆长约4米、重200多千克,仅抽出螺杆就要由近20名检修人员共同来完成,不仅费时费力,还影响生产。

  尹石庄是该厂第三ABS车间的设备副主任,这件事困扰了他好久。“那天,我巡检到挤出机平台附近,突然想到一个办法,就是将原来的油封换成剖分式油封,在不拆卸设备的情况下,将油封套进输出轴。”尹石庄介绍说。

  他随即找来相关技术人员一起进行探讨,得到大家一致认可。

  当第三ABS装置3混炼单元E线挤出机减速箱输出轴油封磨损漏油,尹石庄和其他几个员工一起将磨损的油封取下,换成剖分式油封。

  可是在经过一段时间的试运行后,他们发现由于输出轴一直在转动,剖分油封会沿着轴向移动而失效。

  尹石庄想到,如果有一个定位器,将油封固定住,问题就解决了。可是这么短的时间到哪儿去找合适的定位器啊?

  “没有合适的定位器,那我就自己做一个。”尹石庄测量输出轴部位的详细数据,找来管箍、旧油封、胶皮等材料,自己动手制作了一个定位器。安上后不久,油封又移动了位置。他就不断对定位器进行改良,一次不行就两次,终于将剖分油封固定住。

  “改造后,3混炼单元E线已经平稳运行4个多月,原来3个专业20多人8个小时的工作量,现在只需两三个人耗时20分钟就能完成,还避免了在拆卸过程中螺杆等关键部件的损坏问题。”该厂第三ABS车间主任谢洪涛说。

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