他扎根催化装置生产一线31年,勤学善悟,练就了精湛的操作技能;他善于将技术运用于生产实践中,摸索出多项优化操作的“绝活”,为企业创造出可观的效益;他传道授业带徒,带动身边员工迅速成长成才……他就是抚顺石化公司石油二厂重油催化车间工艺四班班长李俊。多年来,他先后获得全国技术能手、首批“辽宁工匠”,中国石油集团公司“首席技师”等荣誉称号,是远近闻名的“金牌蓝领”。
匠心练就高技能
今年52岁的李俊是一名“老催化”,最好的年华都在和塔塔罐罐打交道中度过。他常说:“想要干好工作就得善于总结经验,就要在工作中保持敏锐的观察力和良好的悟性。”
有一次,装置因局部停电造成增压机停车。李俊通过调节催化剂改走外取热器,减少了半再生斜管内的催化剂循环量,使装置恢复了平衡状态。事后,李俊对上述事件进行了延伸思考:如果半再生斜管衬里大面积脱落是否还可采用这种方式处置?就这样,他带着疑问继续探索,创新性地总结出《利用催化剂的流态化解决催化裂化装置瓶颈问题操作法》。这个操作方法,即使在半再生斜管衬里发生大面积脱落时,也能简单高效地控制温度,能保证料位,成为了改变外取热器内催化剂流化状态的操作指南。
2019年5月,装置的半再生斜管衬里发生大面积脱落,装置进入了紧急状态。李俊总结出来的这一方法保障了装置的安稳运行。2020年11月6日,《利用催化剂流态化解决催化裂化装置瓶颈问题操作法》获评抚顺石化公司一线生产“十大绝招绝技”项目。
正是凭借这股勤学苦练的劲头,李俊从普通的技校毕业生成长为技术能手,2022年被中国石油集团授予首席技师职业技能等级资格,成为催化裂化工种的技能领军人物。
生产实践显身手
抚顺石化170万吨/年重油催化装置,生产过程高温、高压,还有硫化氢、一氧化碳等有毒介质。此外,该装置工艺流程复杂,控制点位超过1000个,设备265台,主风机、气压机、增压机等大型关键机组5套,安全风险较大,操作技术含量高。作为一班之长,李俊将满身本领应用于装置优化操作中,为企业赢得了可观的经济效益。
在装置开工过程中,催化剂量、两器催化剂流化状态是保证顺利喷油开工的重要节点,也是直接影响喷油后装置正常平稳运行的关键因素。可实际开工中很难在第一时间判断出合适的催化剂量。李俊根据长年积累的技术经验,总结出《重催装置开工精准装剂操作优化》方法,从现状、存在问题和解决方案方面,分析装置开工加催化剂时,如何在多变量中找到精准操作点,实现最佳加剂量。该操作法在此后装置开工时得到成功应用。“这是重催装置技术改造以来开工最完美的一次。”石油二厂副厂长吴迪给予很高评价。
多年来,李俊解决了多项装置的疑难杂症。2020年,厂里根据他的建议,经充分论证后对该装置进行了沉降器旋风分离器改造,再生器变形隔板拆除,一再、二再分布板增孔等6项技术改造,降低了催化剂破碎率,全年节省生产成本790余万元。
携手团队共进步
2019年末,李俊技能专家工作室正式成立。定制度、搞研发、解难题,他带着工作室里的技能专家们最大限度发挥光和热,用技术为企业增收创效。
2021年,中国石油集团首届创新基金项目“在保证环保指标合格的情况下提高余热炉热效率的研究”团队由8名专家组成,其中7名专家来自李俊的工作室。该项目通过技改增产3.5兆帕蒸汽,减少了氮氧化合物以及二氧化碳的排放。该项目于2021年11月30日通过验收。
多年来,李俊带领工作室解决了集团公司级技术难题11项,企业级难题12项。他们参与编写集团公司级技术标准2项,获得国家行业竞赛奖牌2项。该工作室获得国家实用新型专利7项、软件著作权3个。