7月12日,西南油气田公司重庆气矿生产天然气784万立方米,生产态势持续稳定。这是重庆气矿落实天然气生产措施、深挖老气田潜力、助力“5751”发展战略的真实写照。
针对开发热点、难点、痛点,重庆气矿形成了以老气田“提高储量动用率、提高气藏采收率、滚动扩边、上试扩层”为核心的开发技术,探索创新“333”精细挖潜气井管理模式,今年上半年同比增产1.27亿立方米天然气。
构建3项增产激励新机制
构建“组织领导、专项保障、督促考核”的3项增产激励新机制,是重庆气矿抓气井管理的核心。上半年,重庆气矿将年度产量作为“一把手”工程,成立以主要负责人为组长的产量工作领导小组,将指标分解落实到生产单位和一线班组,确保人人肩上有任务。
开州作业区沙罐坪中心站将18口生产井精细分类,根据气井实际生产状况制订今年增产目标,每月考核并落实增产奖励,每季度评选出创新创效领衔标兵并通报表扬,从而提升员工挖潜气井产能的主动性。
重庆气矿制订今年首批重点增产措施67项。领导班子会每月通报67项增产措施进度,严格按照日跟踪、周分析、月总结、季评比的4层联管机制,确保进度靠前、效果达标。
在此基础上,重庆气矿按照“月度+年度”的方式对责任单位制订差异化的工资总额奖扣政策,以及专项奖励制度,发动班组员工开展动态分析,发现生产异常及时推送至挖潜管理平台。万州作业区成立6支党员突击队,上半年解决12口气井46项现场问题。
形成3类精细挖潜新模型
“抓细措施井、抓好老气井、抓快新投井”的管理,形成3类精细挖潜新模型。针对油管堵塞、井下带液困难等异常气井,重庆气矿实施酸化解堵、气举排水等措施,川16井和罐003-H3井成功复产,两口井日均产量8万立方米。
根据大猫坪区块高含硫产能瓶颈,重庆气矿实施万州末站净化气增压掺混工艺改造和峰汝线、万卧线降压运行,完成后预计每日可多发挥大猫坪高含硫产能15万立方米。
抓好老井精细管理,推行老井精细管理“4453”工作法,发挥稳产“压舱石”作用。重庆气矿全年计划复产关停井37口,上半年已复产25口,开井率由69.8%提升至72.2%,提升2.4个百分点。
此外,重庆气矿狠抓关键环节,强化组织保障,推进钻前、钻井、压裂和试油全过程提速提效。黄202H9-3井83.04天完钻,创井区最短钻井周期纪录;成立道路协调小组,统一调配车辆运行,优化工序衔接,黄202井区压裂准备时间由35天压减至25天,全面加快新井贡献的“发动机”。
攻关3种挖潜增产新技术
“精细气藏描述、抓细开发调查、抓实开发对标”的管理,攻关3种挖潜增产新技术。重庆气矿对冯家湾、老湾和龙门三个区块开展精细气藏描述、打造透明气藏、借鉴三岔坪合作开发成功模式,利用成压厂资金优势,对区块内潜力较大的水淹井开展气举排水复产工作,3口井实现日均产气7万立方米。
重庆气矿拓展偏远井合作开发模式,突破零散气回收边界条件,让边缘气井从技术可采变经济可采,在消除隐患的同时,达到“颗粒归仓”目的。目前,重庆气矿已在东山9井成功实施,回收气量每天1.2万~1.5万立方米,下步计划实施临26井等6口井,预计全年贡献产量约495万立方米。
重庆气矿建立开发指标体系,形成对标管理长效机制,通过对标找差距、定措施、看效果。针对卧龙河、大天池等区块4口低效低压气井,重庆气矿采用小型压缩机实施负压采气,新增产量每天0.7万立方米,年内预计再实施双家坝、福成寨和寨沟湾区块,力争全年贡献产量372万立方米。
目前,气矿有措施井119口,今年上半年新上措施井45口,累计增产21306万立方米。
走过50余年勘探开发历程的重庆气矿,找气增量是永恒的话题。重庆气矿将持续构建新模式、蹚出新路子、攻关新技术,通过数字模型科学分析,多措并举提升上产“加速度”,克服页岩气井套变影响,弥补新井产量缺口,为重上30亿产量目标贡献新的力量。