甘肃银光化学工业集团有限公司红光公司质量优化QC小组集智攻坚,采用探索—试验—总结—运用—固化“五步法”,近日成功将成熟机中的副产物高沸物含量由5%逐步降到3%,优化工艺、提升质量效果显著。
红光公司硝基邻二甲苯生产线高沸物含量较高,影响了产品质量和生产成本。为此,该公司成立了以产线负责人尹华兵为组长的“质量优化QC小组”。该小组将“降低高沸物含量”作为攻关课题,研究生产中高沸物及后端产品高沸物含量波动,统计、绘制排列图,结合人、机、料、法、环等要素进行原因分析,从原料使用、温度控制,辅料投料比控制等方面入手,分项目反复试验,逐一摸索降低高沸物的最佳工艺参数。
根据各项目试验结果,QC小组运用总结法、五问分析法,绘制鱼刺图,总结降低高沸物含量、提高产品得率、降低成本的举措。他们通过持续改进,探索出新的工艺控制参数,确立了产品质量提升的技术方向。经过实际生产验证,高沸物含量逐步降低至3%以下,预计每年可增加经济效益4.3万余元。
通过此次QC小组攻关,红光公司缩窄该反应工艺控制温度,精确控制辅料投料量,并及时固化工艺新参数、完善操作细则,组织“四新”培训,引入自动化精准控制,助力企业产品质量持续提升。