“我们通过利用一条直径40毫米、长约4000米的管线,精准优化了有机合成厂混合芳烃去向,每日实现增产苯9.6吨,全年可增效367万元。”3月19日,提起增产苯产品优化攻关成效,吉林石化公司炼油厂副厂长、安全总监王哲介绍说。
随着我国经济的持续发展和产业升级,苯需求量不断扩大。炼油厂以市场需求为导向,精准施策、精准发力,积极开展增产苯产品优化攻关。“只有装置吃得饱,目标产品才能产得多。”在苯产品增产优化攻关会上,王哲道出了苯产品增产的关键点。
为了解决装置“吃饱”的难题,该厂积极组织技术人员从目标产品性质出发,倒推装置原料来源,寻找增产突破口。经过技术人员不懈努力,通过采样分析发现,有机合成厂至炼油厂进行汽油调合的混合芳烃甲苯含量达75%,只需要简单的工艺操作,就可以满足增产条件。
攻关小组的优化攻关方案得到充分认可,最终决定:将原有直径40毫米、长约4000米的付油线改为收油线,通过这条利旧管线,将原有机合成厂送至炼油厂汽油罐区的混合芳烃组分,改送至联合芳烃装置烃歧化单元,作为原料通过精馏分离操作后增产苯和二甲苯。
经过48小时连续运行考核,优化改造后的苯类产品各项运行指标良好,5项关键指标均超出预期效果,不仅满足了炼化市场需求,同时成为该厂又一效益增长点。