近日,抚顺石化公司烯烃厂对废己烷物料回用流程进行“短路”改造,提高了回用价值,降低了回用成本,按测算每年可多创效48万元。
据了解,该厂35万吨/年高密度聚乙烯装置在生产过程中会产生一定量的废己烷物料,送至兄弟厂进行裂解回用。由于两装置距离较远,物料需先经过储罐收集后,由排出泵输送至装卸站,经装卸站装槽车后运至回用装置,再经过卸车、入罐等一系列操作后,才能进入回用裂解环节。这种方式不仅流程繁琐,增加物料损耗,降低了回用效益,还增加了安全风险。
效益流失点就是优化的着力点。为降低回用成本,进一步提高创效能力,烯烃厂组织技术力量科学研判,分析物料参数指标,现场确认工艺条件,提出在保证生产平稳的前提下,就近将废己烷物料作为该厂乙烯装置裂解原料进行回收利用的“解题”思路。
确定技术改造思路后,该厂开展了作业环节危害因素、环境因素辨识及风险评价,完善改造设计方案,对现有流程进行了优化。该厂通过在高密装置原废己烷流程中增加三通、阀门、单向阀,对管廊进行接跨线改造,将废己烷物料送至乙烯装置作为裂解原料进行回用。经实践检验,此项改造达到了预期效果。