首页  通知公告 协会新闻 会员动态 行业运行 政策法规 协会简介 协会智库 入会指南
   站内信息搜索
   协会信息
  协 会 简 介
  协 会 章 程
  通 知 公 告
  入 会 指 南
  协 会 新 闻
  新 增 会 员
   资讯中心
  行 业 运 行
  政 策 法 规
  科 研 成 果
  化 工 园 区
  安 全 环 保
  企 业 质 检
   会员服务
  会 员 动 态
  会 长 单 位
  副 会 长 单 位
  理 事 单 位
  技术委员会委员
首页 -> 资讯中心 -> 行业运行
广东石化高速泵节能改造显成效
更新时间:2024-07-01 来源:中国化工报
  

  中化新网讯 截至目前,广东石化炼油二部改造后的催化裂化催化封油泵已平稳运行超过1个月。经测温测振检测,该泵高速轴温度56.3℃,最大振值6.7毫米/秒,低速轴温度49.1℃,最大振值4.8毫米/秒,电流稳定在46安,节约用电超过3100千瓦时,降低运行成本约1800元。

  催化裂化装置封油泵是催化的核心机泵。该泵为高速离心泵,由于泵设计扬程偏高,泵出口压力偏高,泵出口压控阀长期处于95%阀位接近全开,几乎没有调节余地失去调节作用,存在一定的隐患,同时造成大量的资源浪费。另外,该泵偏离最佳流量运行,几乎每个月需要更换一次轴承。

  为此,广东石化炼油二部决定对该泵进行节能改造,通过更换轮毂直径更小的叶轮和诱导轮来降低泵的扬程,降低泵出口压力,使泵出口压力有更大的调节余量。

  5月27日,该厂对泵进行能量隔离并泄压排液,用最短时间完成封油泵改造前的准备工作,接着进行泵体设备管线打开作业,并拉至检维修厂房进行叶轮和泵壳更换。5月28日,该厂对改造完成的封油泵进行回装作业,并正式投入使用。

  改造后,泵出口压控阀的调节余量大大增加,消除了泵出口压力不可控的隐患。同时,电机电流下降了10安,一年可节约用电5.17万千瓦时,预计年可降低运行成本2.89万元;PK值从40降至20,极大地降低了机泵的检修频率,预计年可节省轴承成本3074.72元。

  友情链接:
  浙江省经济和信息化厅  中国石油和化学工业联合会  浙江经济网  中国化工网  中国化工报  慧聪网化工频道

主办单位:浙江省石油和化学工业行业协会 浙江省经信厅材料工业处
运营单位:浙江省石油和化学工业行业协会
浙江省石油和化学工业行业协会  版权所有 2005-2025