一粒粒晶莹剔透的聚乙烯蜡产品从造粒机里滴落下来,送入料仓,进入包装线。12月3日,笔者在吉林石化染料厂看到,改造后的聚乙烯蜡装置,生产出的产品外观由原来的片状改为粒状,产品颜值大大提升。
聚乙烯蜡是非常重要的石油化工产品之一,作为分散剂、内润滑剂、脱模剂和改性原料广泛应用于涂料、石蜡、色母粒、塑料加工中。聚乙烯蜡在色母粒加工中的应用非常普遍,可改善色母粒体系的加工性能,促进色母粒中颜料的分散。2015年,染料厂依托吉林石化公司原料优势,采用吉林石化公司自主开发的专有技术,建成了3500吨/年聚乙烯蜡装置,并投入生产。
“以前装置采用切片成型处理,因刮片机换热面积小、停留时间短,产品易出现黏连结块及加热减量高的现象,不利于下游客户使用。片状产品堆积密度也小,外运时车辆无法满载运输,运输成本较高。另外包装岗位需要倒班间歇包装,人工劳动强度大,定员多,在夜间刮片及包装过程中还存在较大机械伤害风险。”聚乙烯蜡装置生产负责人任佳介绍。
为了提高产品质量,降低产品生产成本,2024年染料厂组织技术人员,深入下游用户进行走访,掌握用户需求,分析存在的问题,并针对运行存在的瓶颈,制定了提质增效方案。该厂利用大检修时期实施了聚乙烯蜡提质改造项目,将刮片机更换为回转钢带冷凝造粒机,同时增加了真空送料系统、成品料仓等设备实施,进而改变了产品的外观。
“2024年10月15日,改造后的装置一次开车成功。该项目的实施,彻底解决了原有刮片机因料仓较小,间歇式包装瓶颈问题,滴粒机和包装机实现连续包装,提高了工作效率,降低了人工操作强度。聚乙烯蜡产品外观得到明显改善,避免了夏季时片状物料粘结问题,产品加热减量指标也由14%降至10%以下。”任佳说。
下一步,染料厂将抓住吉林石化公司炼化转型升级项目投产有利时机,开展聚乙烯蜡高端系列化产品技术开发,扩大装置生产能力,进一步提高产品附加值。(郜瑞芳 张晓君)